
科技創(chuàng)新
近日,新泰能源公司發(fā)電分廠在中冷器維修領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展——通過自主創(chuàng)新技術(shù)修復(fù)瓦斯發(fā)電機(jī)組中冷器銅管,成功實現(xiàn)“變廢為寶”,每年節(jié)約成本約2.95萬元,為降本增效工作樹立了新標(biāo)桿。
從“更換”到“修復(fù)”的智慧轉(zhuǎn)身
瓦斯發(fā)電機(jī)組中冷器是保障設(shè)備高效運行的核心部件,其內(nèi)部銅管通過冷卻水循環(huán)降低瓦斯混合氣體溫度,直接影響發(fā)電效率。然而,銅管因長期腐蝕易破裂漏水,傳統(tǒng)做法需整體更換中冷器,單臺成本高達(dá)5900元,年均采購量達(dá)5臺以上,且換下的舊設(shè)備直接報廢,成本壓力巨大。
面對這一難題,發(fā)電分廠檢修班組迎難而上,提出“以修代換”的革新思路。經(jīng)反復(fù)試驗,研發(fā)出“嵌套式銅管修復(fù)法”:將舊中冷器拆卸清洗后,精準(zhǔn)定位破損銅管,選用直徑小0.1毫米的新銅管嵌入原管內(nèi)部,通過擴(kuò)孔工藝使新舊銅管緊密貼合,既徹底解決漏水隱患,又確保冷卻效能不降反增。
小改造撬動大效益
此項技術(shù)突破一舉打破中冷器“只換不修”的慣例。創(chuàng)新這次工藝以后,該分廠不僅完全替代了新中冷器的采購需求,更將庫存的3臺報廢中冷器“起死回生”,累計修復(fù)設(shè)備8臺,直接節(jié)約成本4.7萬元,年均降本達(dá)3萬元以上。
更深遠(yuǎn)的是,這一創(chuàng)新將設(shè)備生命周期延長數(shù)倍,推動維修成本下降70%。檢修班班長算了一筆賬:“過去換新設(shè)備需停機(jī)2天,如今自主維修僅需8小時,既省資金又保產(chǎn)能,一舉兩得!”
中冷器修復(fù)項目的成功,是發(fā)電分廠踐行精益管理的生動縮影。該廠負(fù)責(zé)人表示:“降本不是‘一刀切’,而是用技術(shù)挖潛、向創(chuàng)新要效益。一線員工的智慧是公司最寶貴的資源!”
(王兵兵)